C40P10大体积混凝土研究与制备

与薄壁结构相比,大体积混凝土不易散热,水化热易集聚,水化温升相对较高。而水泥水化反应除了与自身的矿物组成和比表面积相关,水化温度也是一个重要影响因素。大体积混凝土水化放热集聚的特性,又会加速水泥水化,使得放热更加集中,二者之间恶性循环,最终导致大体积混凝土中心温度不断升高,而中心温度与边缘温度之差也不断增加,温度应力诱发的开裂风险也就增大。大掺量矿物掺合料可以等效替代水泥,减少放热源,又可减少单方用水量、改善混凝土耐久性。膨胀剂水化反应可以增强混凝土的补偿收缩能力,已成功应用于大体积混凝土温度控制。本文采用复掺矿渣、粉煤灰和膨胀剂制备C40大体积混凝土,利用它们之间的叠加协同效应,提高大体积混凝土的抗温度开裂能力。

1实验

1.1原材料

水泥,P.O42.5普通硅酸盐水泥,比表面积m2/kg,SO3含量2.48%,碱含量0.72%,Cl-含量0.72%,其物理性能见表1。

矿粉,S95级,密度2.85g/Cm3,含水率0.1%,烧失量0.38%,SO3含量0.04%,Cl-含量0.%,比表面积m2/kg,流动度比%,28d活性指数95%。

粉煤灰,I级F类,45μm方孔筛筛余4.0%,需水量比95%,SO3含量0.81%,游离CaO含量0.92%,含水量0.2%。

膨胀剂,性能符合GB-的II型混凝土膨胀剂,水中7d限制膨胀率0.%,空气中21d限制膨胀率0.%,其膨胀性能见图1

砂,河砂,细度模数2.4,含泥量0.8%,泥块含量0.1%,碱活性0.09%。

石,5mm~20mm连续级配碎石,针片状含量3%,压碎值指标9.0%,碱活性0.01%。

减水剂,聚羧酸减水剂,减水率38%,常压泌水率比17%,含气量2.7%,7d抗压强度比为%、28d抗压强度比为%。

1.2试验方法

C40P10大体积混凝土的胶凝材料用量分别设计为kg/m3、kg/m3和kg/m3,配合比见表2。

依据表2拌制混凝土,依据GB-《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》对新拌混凝土进行出机坍落度、容重和2h经时损失测量。依据GB/T《普通混凝土力学性能试验方法标准》对硬化混凝土分别进行抗压强度测试,依据GB/T《普通混凝土力学性能试验方法标准》对硬化混凝土进行电通量、抗渗性测试,依据GB/T-《混凝土膨胀剂》对硬化混凝土进行限制膨胀率测试

2结果与分析

2.1新拌混凝土性能

综合考虑混凝土工作性能、力学性能和耐久性能,C40P10大体积混凝土的坍落度设计为±20mm。新拌混凝土的工作性能测试结果见表3.

由表3可知,3个配合比的C40P10大体积混凝土拌合物工作性能良好,无泌水、不离析,浆体带着骨料流动。出机坍落度在~mm,2h后坍落度在~mm,混凝土容重在~2kg/m3,各项性能指标均符合设计和施工要求。此外,随着胶凝材料用量的增多,新拌混凝土的工作性得到改善。

2.2抗压强度

依据《普通混凝土配合比设计规程》,标准差取5.0,C40P10大体积混凝土的配制强度不应小于48.2mPa。三个配合比的硬化混凝土抗压强度测试结果见表4和图2。

由表4和图2可知,三个配合比混凝土抗压强度持续增长,没有出现强度倒缩现象。3d强度在25.6~26.4MPa(约为28d强度的46%~53%,7d强度在32.7~36.3MPa(约为28d强度的60%~70%),28d强度在48.4~57.3MPa。三个配合比28d抗压强度均达到了配制强度不低天48.2MPa的要求。并且,随着胶凝材料的增长,混凝土的抗压强度增长,即C40胶凝材料>C40胶凝材料>CG40胶凝材料。

2.3电通量

与氯离子扩散系数类似,电通量也是一种快速评价混凝土渗透性或密实性的有效手段。电通量法是在真空饱水处理过的试件两端施加60±0.1V直流电压下,测量通过6h流过混凝土试件的电量值。三个配比混凝土的28d、56d电通量测量结果见表5。由表5可知,三个配比的C40P10大体积混凝土28d电通量值在最小值在C,最大值为C。56d电通量最小值为C,最大值为C。结果表明,混凝土电通量随着水灰比的减小而降低。混凝土中掺入粉煤灰和矿渣粉后,可有效改善混凝土孔结构,填充孔隙,减水有害孔,提高混凝土的密实性,降低渗透性。此外,混凝土中掺入膨胀剂后,约束作用下,膨胀剂生成的水化产物可以进一步填充优化孔结构,提高混凝土的抗渗性。

2.4抗渗性

混凝土试件水中养护至龄期后,取出进行混凝土抗渗性检测。采用蜡封试件,加压范围0.1~1.2MPa,每隔8h加0.1MPa。三个配合比的C40P10大体积混凝土试件加压至1.2MPa时均未发生透水现象,抗渗等级都达到P11。劈开试件后,试件渗水高度在1.0~2.5cm。结果表明,三个配比混凝土的抗渗性能都非常好,这与混凝土电通量试验结果相吻合。

2.5限制膨胀率

膨胀剂水化反应生成的膨胀性水化产物使得混凝土产生膨胀,在钢筋约束作用下,构成有效约束膨胀,从而可以补偿混凝土后期的收缩变形,提高混凝土的体积稳定性。三个配合比C40P10大体积混凝土的限制膨胀率测试结果见图3。

由图3可知,三个配合比混凝土试件水中14d的限制膨胀率在0.%~0.%,并且混凝土试件限制膨胀率随着胶凝材料用量的增长而下降。这是因为混凝土的限制膨胀率与强度增长相匹配,强度增长速率高,则混凝土受到的约束越大,相应的混凝土限制膨胀率就相应的小一些。此外,三个配合比混凝土试件在空气中28d的限制膨胀率在0.%~0.%。

该结果表明,所有混凝土试件即使暴露在空气中依然处于膨胀状态,混凝土未发生收缩。这对于保证大体积混凝土的体积稳定性十分重要。

综合考虑新拌混凝土的工作性、硬化混凝土的抗压强度、电通量、抗渗性和限制膨胀率,C40P10大体积混凝土的配合比采用胶凝材料kg/m3的1#配合比较为合宜。

3结论

(1)复掺矿渣、粉煤灰和膨胀剂制备的C40P10大体积混凝土工作性能良好,坍落度经时损失小,28d抗压强度可达52.0MPa,56d电通量仅为C,混凝土抗渗等级达到P11,水中14d限制膨胀率分别为0.%,空气中28d限制膨胀率0.%,混凝土始终处于膨胀状态,体积稳定性好。

(2)矿渣、粉煤灰和膨胀剂叠加协同作用,填充孔隙,消除有害孔,优化孔结构,提高混凝土的密实性和抗渗性,从而减少外界有害离子的侵入,提高混凝土的耐久性。




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